分析探讨锅炉水冷壁高温腐蚀对策__墨水学术,论文发表,发表论文,
所属栏目:机械论文范文发布时间:2011-02-25浏览量:177
副标题#e#摘要:对数台燃煤锅炉水冷壁高温腐蚀原因进行分析,指出燃烧过程中一、二次风分离,预燃定型燃烧器的应用,锅炉设计及运行中存在的诸多问题是造成高温腐蚀的主要原因,并针对原因提出相应的预防对策。
关键词:水冷壁高温腐蚀原因分析
一、水冷壁管腐蚀内在因素分析
水冷壁碳钢管在空气中加热时,在600℃以下氧化较慢;到800~1000℃氧化过程发生突变,氧化速率显著增加。从水冷壁碳钢管的氧化时间曲线(如图1)可以看出,最初具有抛物线特征,但其后由于表面膜的保护性能降低,腐蚀进一步加快。
1、气体腐蚀
水冷壁碳钢管在高温氧化时所形成的氧化皮,有着较复杂的结构,由铁的氧化皮结构,可以看出它由好几层不同的氧化铁组成,各氧化铁层的厚度与氧化温度、氧化时间、大气成分以及铁碳合金的组成有关。
在铁的氧化皮中,FeO维氏体,为P型半导体氧化物,高温时,多铁离子借助于FeO晶体中大量存在的阳离子空穴进行扩散,并在氧化皮/气体O2界面上进行氧化反应,生成FeO为不稳定的物质,不具有氧化的性能和保护作用。
另外水冷壁碳钢在高温与气体介质相作用,如其中含有O2、H2O、H2等气体,则发生氧化的同时,这些气体还可能与表面的Fe3C相应作用进行反应,反应结果导致表面层的渗碳体减少,这种现象称为脱碳。脱碳时由于有气体反应物生成,使表面膜的完整性受破坏,因而降低膜的保护作用;脱碳的结果还引起了金属机械性能的变化,降低了它们的表面硬度和疲劳极限。
在高温高压下氢和含氢的气体与普通的碳钢起强烈的作用。产生反蚀的原因是由于氢沿用晶粒边缘扩散到金属的内部,并发生如下的反应:
生成的CH4气体引起晶粒破坏,同时当Fe3C转变成Fe时,其体积要缩小0.7%。
2、热腐蚀
造成热腐蚀原因主要是因为燃气混合物中含有V2O5,NaSO4、K2SO4以及悬浮于热气流中的一些灰分物质,它们可能沉积在金属表面生成各种低熔点物质,在高温下以融熔状态存在,它是酸性氧化物,可以破坏金属表面的氧化膜,与金属氧化物相作用形成结构疏松的共晶混合氧化物,热腐蚀受介质成分、合金成分、温度、压力以及一些空气动力学方面的因素影响。
水冷壁管正是在气体腐蚀、热腐蚀的作用下,金属表面保护膜失去,并进而导致金属发生氧化。
二、水冷壁管防护措施
(1)防止气体腐蚀方法:改变介质气相的成分即应用保护性气体或控制气体的成分,以降低气体介质的侵蚀性,对金属表面进行防腐处理。这种保护方法主要是在金属热处理时应用,其基本原理是设法控制热处理炉中的气体。使钢铁件既不发生氧化,也不发生脱碳与渗碳。例如控制适当的H2O/H2,CO2/CO或CH4/H2比例;制造保护气体,可利用氨分解生成的N2和H2。
(2)控制热腐蚀的方法主要有:除去燃料中有害物质,选择较好的能耐腐蚀的合金材料,选用合适的保护涂层。
(3)安装时燃烧器的正确调整。
(4)运行中对燃烧的热态调整。
三、腐蚀机理分析
高温腐蚀是一个复杂的物理化学过程,尽管国内外有人做了大量的试验研究,但对腐蚀机理还不能解释得十分确切。德国e。on公司专家认为,对于大于2.5的高硫煤,在低氧(O2在0.5左右)气氛中易发生水冷壁高温腐蚀,此工况下燃烧是变化的,即O2是频繁波动的。前苏联动力技术局认为火焰直接接近水冷壁,且在局部高热负荷下易发生高温腐蚀。总的来说,发生高温腐蚀最重要的内因条件是燃料中含硫量较高,外部条件是高烟温引起水冷壁的高管壁温度和煤粉火焰贴墙,壁面强还原气氛。
(一)高温腐蚀原因分析
1.燃煤含硫较高
由于煤源紧张,燃煤成分变化较大,煤中硫成份含量较高,最高时达2.5左右。
2.高管壁温度
#p#副标题#e#中间水冷壁属光杆受热面,两面受热,热负荷较高,当管外壁有黏附物时,管壁温度更高。当管壁温度大于300℃时,钢管表面腐蚀的速度明显加快。
管壁温度与腐蚀量的关系
3.火焰冲刷管壁
(1)一次风速太高
对于圆形旋流燃烧器燃用烟煤时一次风配风条件为25m/s左右,实际运行时一次风门全开,一次风速在30---35m/s;
(2)燃烧器出口一次风四周间隙不均
投产初期为降低火焰中心,将下层燃烧器中心筒适当倾斜,即将中心筒出口约500mm处存在较大折口,造成出口一次风四周间距不均;
(3)给粉机转速只能层操
由于给粉机转速热工控制系统设计中只能层操,而不能单个微调,实际运行中各燃烧器的给粉量不均匀,造成有的燃烧器给粉量较大,不可避免造成局部高热负荷。
4.整体风量不足
(1)由于引风机电机额定电流限制,引风机挡板开度只能在60左右运行,再热器调节受热面入口氧量在3.5左右。
(2)由于设备老化,特别是空气预热器换热管磨损严重,造成较大的漏风。
(3)空气预热器后的防爆铁皮因腐蚀破损,小修中检查面积达300mm2,由于位置特殊不便检查,运行中不易发现。
5.燃烧器配风不合理
上下层燃烧器区域粉多风少。为了防止高温受热面超温,降低火焰中心,下层燃烧器给粉量是上层的1.6倍左右,而上下层二次风是均等配风。考虑到尾部烟道的漏风,炉内上下层燃烧器之间平均氧量1-2,局部区域最低氧量在1左右,而上层燃烧器到炉膛出口平均氧量在3左右。另外投产初期由于二次风速小,将燃烧器外筒二次风直径从Ф1270mm降到Ф1080mm,使二次风出口截面积降到0.575m2。实际运行中上下层燃烧器之间是低氧燃烧,局部壁面强还原性气氛严重。
四、防止高温腐蚀的措施
1、降低一次风速,避免火焰直接冲刷水冷壁
由于该炉采用钢球磨中间储仓式制粉系统乏气送粉,磨煤机再循环管径为Ф400×10mm,正常运行中挡板已开至最大,为达到磨煤机较佳的通风量,往往造成一次风速太高,反之降低一次风速,又影响磨煤机出力。经计算分析决定将再循环管管径增大到Ф630×10mm,从而达到降低一次风速,避免火焰直接冲刷水冷壁,又不影响制粉系统磨煤出力。
2、组织合理的燃烧空气动力工况
将下层燃烧器出口的二次风直径从Ф1080mm增大到Ф1200mm,进行冷态空气动力工况试验;按照圆形旋流燃烧器燃用烟煤的配风条件,进行热态调整试验。在保证炉膛出口最佳过量空气系数的同时,保证每个燃烧器出口风粉处于较佳工况。在保证炉内上下层燃烧器之间平均氧量不小于2.5的前提下,要保证同层8支燃烧器的风粉均匀性,其偏差值不大于5,即确保热负荷沿炉膛宽度均匀的分布,防止水冷壁局部高热负荷。从上层燃烧器标高测量炉膛温度从燃烧调整前的1600℃降到燃烧调整后的1450℃。
3、减少尾部烟道漏风
小修中将尾部烟道防爆门进行了更换,对烟道和空气预热器漏风处进行了堵漏密封工作,在满负荷工况运行时,在不超引风机额定电流的情况下,尽量开大引风机挡板,保证炉膛出口过剩空气系数不小于1.2。
由于燃用煤种含硫量较高,尾部烟道漏风严重,引风风量不足,炉内上下层燃烧器配风不合理,形成水冷壁壁面局部强还原性气氛,造成高温腐蚀。
通过燃烧调整试验,合理组织炉内燃烧工况,保证热负荷沿炉膛宽度和高度分布的均匀性,使整个壁面处于合理的氧化性气氛中运行,可以有效地防止水冷壁的高温腐蚀。
参考文献:
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