理工论文:“围点打援”技术在德盛煤矿1841工作面注浆堵水中的应

所属栏目:推荐论文发布时间:2011-02-25浏览量:130

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内容摘要:德盛煤矿1841工作面发生特大突水后,在动水、断层发育、岩层碎裂等复杂条件下,采用了与传统方法不同的设计思路,创造性的采用了“围点打援”思想,实施了注浆堵水工程,成功地封堵底板涌水6230m3/h。本文对这一技术方法和施工工艺进行了一些总结和归纳,以期在同类似条件下的堵水施工提供一些借鉴。

关键词:注浆堵水  围点打援  设计施工


矿井水害一直是华北岩溶矿区煤矿安全生产面临的主要问题之一。历史上曾多次发生突水淹井事经常以数倍、数十倍,甚至数百倍于排水能力的水量突入矿井。与其他国家的岩溶类矿床相比,华岩溶矿区,无论是水文地质条件、问题的多样性、受水危害的程度等,均属于最复杂的[1-3]。虽然注浆堵水术应用已久,但由于发生突水矿井的水文地质条件、突水通道、突水水源及堵水施工环境等千差别,使突水治理工作具有很大的差异[4-6]。尤其是对突水点位置不明、条件不清、动水条件下煤矿特大突水理技术,仍然是目前值得研究的重要课题。 2004-10-20 T 07: 00,武安市德盛煤矿在掘进8号煤层18工作面运输巷时,由于隐伏断层的存在,在渗流场和应力场的耦合作用下,致使奥灰水沿断层破碎带和板突出,最大突水量为5 430 m3/h,致使整个矿井短时间内被淹,造成巨大的人员伤亡和经济损失。

1 工程基本情况简介

200410207时,德盛煤矿1841工作面在掘进工作面运巷时发生房柱式小面回采滞后底板突水,标高-42m,突水水量根据井巷淹没速度和排水试验计算为5430m3/h加上矿井原涌水量800m3/h,总涌水量6230m3/h。经过186天的施工,成功的封堵突水点用水量5430m3/h,并减少矿井原涌水量100m3/h左右,治水效果达到100%以上。年节约排水费3812.7万元以上。解放煤炭可采储量500万吨,确保了邯矿集团陶一、陶二、康城煤矿的矿井安全,同时创造了显著的经济效益和社会效益。

2 矿井地质条件

德盛煤矿位于武安市康二城镇车网口村东,井田地层从老至新有奥陶系中统、石炭系中统本溪组、上统太原组、二叠系下统山西组和下石盒子组、二叠系上统上石盒子组和石千峰组、第四系黄土层0~20m。含煤地层为石炭二叠系,由本溪组、太原组和山西组组成,789号煤层,位于太原组的下部。本井田基本构造形态为一较平缓向斜构造,地层走向在井田西南端为N30°E,过向斜轴部分近似转向EW方向,地层倾角8~15度。井田F4F5F9F3断层构成井田边界,井田内主要有三条较大断层和一个陷落柱,均为NE向高角度正断层。矿井水文地质条件较复杂,开采789号煤层的主要含水层有奥陶系灰岩含水层,本溪灰岩、大青灰岩、伏青灰岩含水层、山西组砂岩含水层等。对矿井威胁较大的是奥陶系灰岩含水层和本溪灰岩、大青灰岩含水层,三者由于构造关系具有水力联系,属同一奥灰水源,矿井涌水量800~1000m3/h,主要为大青灰岩和采空区涌水。1841小面突水位于井田的东北端。

3 注浆堵水方案设计概况

出水地段具体位置因没有人实见,加之巷道罗盘挂线测量,存在一定偏差,为了准确控制突水构造,在治水中采用边探边治水的方案,即先施工探查孔6个,如其中任何一个孔探到导水通道即可进行注浆堵水,如不遇通道则应利用打成的6个探查孔进行透视,探查确定导水构造所在精确位置,再施工2个注浆堵水孔,完成注浆堵水后,再施工检查加固孔2个 。如果探测孔在施工中已打透导水通道,已形成堵水条件,则即可利用探查孔进行注浆堵水,如果探查孔注浆堵水已达到良好的效果,则检查加固孔可减少,据此,本项工程设计10个孔,有可能不必全部施工即完成堵水复矿工作。

4 “围点打援”技术方法

4.1  “围点打援”的含义

在本次堵水施工中的攻坚阶段,即EX-2~EX-6孔的施工是进入对突水点,导水通道探查及封堵阶段,EX-2号的两侧和上下方布置EX-3EX-4EX-5EX-6号孔,在这个阶段采取了“围点打援”的施工方案,即对EX-2号孔外围截流切断或减少补给,减轻EX-2号的施工难度。所以,所谓的“点”就是突水点中心EX-2,“援”指的EX-3EX-4EX-5EX-6四个钻孔。在EX-4号已终孔,EX-3EX-5EX-6号孔已穿过8号煤底板下断层带、本溪地层破碎带,进入奥灰层位,深度达到250m以下时,排水量由3440 m3/h减少到1400 m3/h,奥灰水位由+60.1m上升到76.8m,堵水取得了显著效果。

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4.2 “围点打援”的施工工艺及技术要点

“围点打援”的施工工艺不是十分复杂,具体的操作步骤是:

4.2.1  首先,根据工程的实际情况,准确的确定突水点的位置,以次来定下“围点打援”中的“点”的位置。这一步看似简单,其实关系着整个施工的成败,应该在对整个工程总体准确的把握的基础上进行;

4.2.2  其次,确定“点”之后,应该合适的布置援的位置和数量。本次施工中根据工程的水文地质条件,在EX-2周围布置了EX-3EX-4EX-5EX-6四个钻孔,其中EX-5在“点”孔的上游位置,其余三个在“点”孔的下游;

4.2.3  注浆过程中的“点”孔和“援”孔注浆的先后。本次施工的过程中,发现在对EX-2孔骨料充填过程中,EX-3孔在孔内骨料堆积的高度不断增加,EX-2 EX-3孔同时旋喷,EX-3孔旋喷效果良好。但是针对对EX-2孔旋喷二次不成功的情况夏,首先再次骨料填满通道,并保持骨料位置不变的情况下,该孔停止施工,等待EX-3EX-4EX-5EX-6号孔的注浆截流,在减少对EX-2水动力干扰的条件下,EX-2的注浆取得了很好的效果;

4.2.4 浆液的选取。由于本工程的地质条件十分复杂,空隙大小的差距十分的悬殊,特别是EX-5孔,本孔揭露奥灰断层断裂带,其空隙大小正处在细砂注不进去,尾矿砂人工充填量很少,效率极低,还极易发生堵孔的程度上。通过选取了悬浮性好,比重大,失水硬结性好的选矿砂颗粒细(但比水泥颗粒粗),成功的解决了EX-5孔的问题。同时根据孔口压力的变化及时调整注入纯水泥浆,这样达到较好的固结效果;

4.2.5  注浆的工艺流程。

根据井下裂隙的大小,遵循“先细后粗再细”的原则进行灌注。可以保障骨料既不会冲的太远而浪费材料,还可以使骨料有一定的扩散面积,达到最佳的效果。施工的工艺流程如图1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提拉钻使胶囊处于膨胀状态

套管内注清水检查止浆效果

注水试验

尾矿砂人工上料

搅拌制浆

注浆泵灌注

注浆管

止浆系统

受注层

下止浆塞至套管底端

1 注浆工艺流程图

5  技术经验

1)、为保证工程的成功,首先要对出水水源和导水通道作正确的分析,制定合理的治理方案,并根据钻探的实际情况及时调整;

2)、“围点打援”虽然在本次施工中取得了很大的效果,但是井下还有一定的涌水量。“围点打援”技术应该和其他的堵水方法联合使用,才能取得比较理想的效果。

参考文献:

[1]     德盛煤矿特大突水治理技术[J].煤炭学报,2007,32(7):741~743

[2]     高志刚.地面注浆堵水充填骨料工艺技术[J].煤矿开采, 2005, 10 (4): 78~79.

[3]     陈红,谭慧,祁慧.中国煤矿重大水害事故规律分析[J].中国矿业, 2005, 14 (8): 23~26.

[4]     刘小军,谢文明,许克鸣,.复合注浆技术在井下堵水中的研究与应用[J].中州煤炭, 2005 (5): 11~12.

[5]     赵庆彪,李彩惠,陈立武.小煤矿突水淹井后对大矿威胁的水患治理[J].煤矿安全, 2002, 33 (4): 18~19.

[6]     张现才,王志勋.大规模注浆治理工作面奥灰突水[J].山东煤炭科技, 2001 (4): 9~10.

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