污水处理设备移动吸砂桥的使用与改造__墨水学术,论文发表,发表论
所属栏目:推荐论文发布时间:2011-02-25浏览量:166
副标题#e# 摘要:根据十几年来对污水处理设备的使用和管理实践,根据污水处理设备存在的问题,找出故障原因,并因地制宜的进行改造,取得了良好的效果和经济效益。
关键词:污水处理 移动吸砂桥 故障原因 采取措施 经济效益
泰安市第一污水处理厂是引进奥地利进口设备,采用A2O工艺,日处理能力5万吨污水。它筹建于1989年,1992年底正式投入运行。在厂区设备中,该厂的移动吸砂桥采用电缆滚筒,运行几年来,经常出现一些故障:如跑偏,电缆缠绕不均匀,压线电缆拉断等,影响到设备的正常运行,原本自动运行无需看管的设备,但在实际工作中,该设备却成了值班人员定时查看、设备检修率最高的设备。
一、移动吸砂桥概况及存在的问题
1、概况
移动吸砂桥长5.1m,宽2.5m,有四个Ø 405mm的行走轮,行走轮在长度方向的中心距为4.8m,宽度方向为2m。有四个靠在池壁上的导向轮,外径为Ø250mm。
行走轮由一台0.37KW电机传动,输出转速为2.09转/min,桥的行走速度为2.64转/min,桥从一端到另一端需19min。
桥上装有两台1.5KW的螺旋离心式潜水泵,用于排出两个沉砂池底部的积砂。另外装有两台24V的直流电机,带动浮渣刮板来清除水面上的浮渣。
通过查找外方提供的技术资料,移动吸砂桥的设计及结构特点:桥的动力及控制由一根外径181.5mm专用电缆传送,电缆缠绕在滚筒上,一台5.6KW的带差速装置的电机传动变速箱,变速箱由二级直齿轮组成,由变速箱带动滚筒做收放电缆工作。滚筒电机与行走电机同步转动。
电缆通过滑环装置把动力电源及控制信号送入桥上的控制箱。
2、存在的问题
污水处理厂的移动吸砂桥是排出污水中砂子的重要设备,而移动吸砂桥采用的电缆滚筒常出故障,其原因主要是:由于电缆滚筒装在后行走轮外侧,其收放电缆时所需力矩较大,因此就迫使前后两个对角的导向轮靠在池壁上来克服这一力矩,造成桥跑偏,电缆越长,跑偏越严重。对于较长的沉砂池,有些污水处理厂在设计上采用从池子中间作为电缆的起始位置,所需电缆仅池子的一半,但仍解决不了跑偏的问题,且滚筒的控制也较复杂。
另外,当桥从终点返回时,如遇大风天气或在冬季电缆较硬时,易使电缆缠绕不规则,发生背线现象。背线缩短了电缆长度,由于滚筒的杠杆作用,加剧了桥的跑偏。
自从运行以来,发生了两次由于电缆线背线而造成的拉断现象,以及由于电缆芯线接触不良或滑环机构故障造成不能自动运行。跑偏严重时,常会撞坏池边混凝土防护墙,撞坏浮渣刮板,使导向轮的使用寿命缩短,有时还造成桥供电系统的跳闸。如果移动吸砂桥停止的时间过长,沉砂池底部的积砂就很多,泵吸口处管子被埋入砂中,此时如果启动移动吸砂桥,不但无法吸砂,还会造成移动吸砂桥结构的扭弯变形。
电缆滑环机构的碳刷经过几年的运行,磨损也较严重,有时造成控制信号的不正常。滚筒变速箱由于滚筒在运转时不够平稳,内装的齿轮磨损也较严重,变速箱的渗油现象也使行走的地面油迹斑斑,造成行走轮的打滑,影响正常运行和生产。
二、采取的措施
针对移动吸砂桥存在的疑难问题,1997年10月在认真研究的基础上,确定方案,着手对供电系统进行改造。
改造的思路是去掉现有一#p#副标题#e#电缆滚筒、电机、及传动装置、滑轨机构,重新安装滑轨,选用国产电缆代替进口电缆。
滑轨选用40×40不锈钢方管,下部铣槽,槽宽8mm。滑轨是改造的重点,选用不锈钢解决了露天风吹雨淋造成的腐蚀问题,选用的管材解决了滑轮组的防水问题。
滑轨的支撑采用30×50方管煨制,外部采用喷铝方式来解决一般刷漆易腐蚀的现象。支撑架安装于沉砂池的外池壁上,共安装了24个,间距2.5m,在起始点考虑到电缆稍重,间距因而稍小一些。支架的安装高度比移动吸砂桥的栏杆高25cm,以便于安装电缆吊线架以及考虑穿线的需要。
电缆吊线架,上部滑动部分采用两个101油封式滚动轴承,装于滑轨的槽内,吊线板用50扁铁制作,吊线板下部采用工程PVC塑料制作的转环,以利于电缆的自由转动,减少行走故障,吊线板上焊有推板,其作用是当桥从终点返回时,使各个吊线架之间保持适当的距离,防止电缆与吊线架挤在一起造成损伤。
共安装21个吊线架,吊线架之间用油丝绳牵引电缆,防止电缆受力过大,这样能延长电缆的使用寿命。
采用3根3×2.5软电缆和一根4×1.5软电缆,共4根电缆悬挂于吊线架下端的转环上。
电缆推拉杆采用30×50方管制作,该方管兼做穿线管,4根电缆经过推拉杆进入桥上的控制箱内。
电缆的牵引有一专门研制的栓式自动保护器,其上有两组滑轮,推拉杆带动该保护器从而带动整个电缆在滑轮上移动,当出现故障致使推力或拉力增大时,该保护器能自动停止桥的移动,故障排除后可自动恢复运行。
三、改造后的效果及经济效益分析
1、由于支撑架和滑轨在安装时已找好水平,吊线架采用了滚动轴承,因此装上电缆后,在滑轨的各个位置吊线架移动灵活,推和拉都较轻快便捷。经测试,当拉动电缆即桥向终点移动时,最大拉力为7.5Kg,平均为4Kg左右;当推动电缆即桥向起点移动时,最大推力为5Kg,平均为2.5 Kg左右,远远小于电缆滚筒传动时的拉力和推力,不会对移动吸砂桥的移动产生影响。
2、在电缆的牵引上,设计了栓式自动保护器,当电缆的牵引出现故障,致使拉力和推力较大,超过设计范围时,保护器动作,使移动吸砂桥停止运行,保护移动吸砂桥及滑轨不受破坏,当故障排除后,保护器会自动复位,使移动吸砂桥投入正常运行。
3、改造后,去掉了电缆滚筒的复杂结构,使整个移动吸砂桥的结构简洁,且方便值班人员的巡查工作。同时由于去掉了变速箱,池面上无油污了。移动吸砂桥的行走由于去掉了滚筒侧的负荷,彻底解决了跑偏问题,大大延长了行走轮及导向轮的使作寿命,真正实现了移动吸砂桥的自动运行。维修人员也不必象原来那样经常对桥的偏移进行校正,减轻了劳动强度。
4、改造后,导向轮的受力减小,延长了使用寿命,移动吸砂桥运转平稳,结构更加合理,既满足了工艺要求,又提高了设备的完好率。
5、经济效益分析
移动吸砂桥原进口电缆属特制专用电缆,内有两层衬线胶,中间还有一根加强线,适应于较高拉力的场合,进口一根需1.5万元,但还不能解决移动吸砂桥跑偏的问题。改造后,采用国产普通电缆,四根总造价920元,加上改造的其它费用,还不到1万元,且解决了外方在桥的电缆设计中存在的缺陷。
原结构中滚筒电机5.6KW,去掉后,整个桥的用电负荷减少了50%以上,每度电按0.65元计算,一年可节约电费21350元,而且由于去掉了复杂的结构,节约了维修费用,减轻了工人的劳动强度。
总之,通过上述改造措施,从根本上解决了移动吸砂桥故障频繁,沉砂池底部积砂的情况,使移动吸砂桥真正实现#p#副标题#e#了自动运行,达到污水处理设备自动运行的标准,改造后10多年来,移动吸砂桥运行情况一直良好,再也没出现过桥跑偏、电缆缠绕不均匀、压线电缆拉断等问题。同时通过移动吸砂桥的改造,为污水处理进口设备的维修改造指明了方向:进口设备改造应该结合自己的实际,在吸取外国先进技术的前题下,实现进口设备的国产化改造,不仅能提高工作效率,还可以节约大量资金,取得明显经济效益,具有深远的意义和极大的发展前景。
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