地下室汽车坡道底板结构破坏的原因分析与修复方案__墨水学术,论

所属栏目:推荐论文发布时间:2011-02-25浏览量:285

副标题#e#摘要:某工程地下室汽车坡道在雨季一次强降雨后,坡道钢筋混凝土结构底板被雨水拱裂,出现结构破坏,造成了经济损失。经重新设计进行修复后达到正常使用功能。
  关键词:地下室;汽车坡道;结构破坏;经济损失;正常使用
  1工程概况
  某工程地上为9层办公楼,地下室二层,均为地下车库。在地下室南外侧为连接地下室一、二层的汽车坡道,长度43.2m,宽度7.5m,两端的坡度为7.5%,中间坡度为15%。
  坡道底板的构成(自下向上):500厚三七灰土,100mm厚C15混凝土垫层,两层3mm厚SBS改性沥青防水卷材,50mm厚C15混凝土保护层,300mm厚C30钢筋混凝土底板(配筋为双层双向Ⅲ级钢14@200),抗渗等级S6。
  坡道外墙的构成(自外向内):120mm厚砌砖保护层,两层3mm厚SBS防水卷材,300mm厚C30钢筋混凝土墙板(水平钢筋、竖直钢筋均为三级钢14@200),抗渗等级S6。
  坡道顶板的构成:坡道顶板距坡道底板高度3900mm~5900mm,250mm厚C30钢筋混凝土梁、板,抗渗等级S6。
  2坡道结构施工情况及暴雨后破坏情况
  地下室汽车坡道底板、墙板、顶板钢筋混凝土结构于2008年3月份施工完毕。坡道使用的SBS改性沥青防水卷材、钢筋原材料均为大厂产品,使用前均见证取样送检复试合格。坡道底板、墙板、顶板、梁钢筋隐蔽工程及坡道底板厚度、墙板模板宽度,经监理验收均符合设计要求及施工验收规范规定。浇筑的混凝土留有标养试块、同条件试块,试压混凝土强度均达到设计要求。
  现场汽车坡道结构破坏情况,2008年7月13日晚7点~7月14日早上7点,一直降雨,且降雨量较大。7月14日早上7点,现场施工人员发现汽车坡道中、下端的底板中部出现明显裂缝且拱起,裂缝呈分散状宽度约5mm~10mm,坡道底板两侧与墙板交接部位也出现明显拉裂,雨水不断从底板冒出,坡道中、下端底板结构被破坏。经仔细观察,坡道外墙中部个别部位出现约1mm斜裂纹,坡道顶板未发现裂纹变形。事后在凿除混凝土过程中,发现原坡道中、下端钢筋混凝土底板被雨水拱起最高处约200mm,底板钢筋被拱弯曲。现场回弹未破坏的混凝土结构,混凝土强度均符合设计要求,约达到C35。
  3结构破坏原因分析
  事后从气象台得知这是一场持续了14个小时的强降雨席卷了整个郑州,降雨量达到173.5毫米,刷新了30年来郑州市最大暴雨记录。暴雨造成了郑州市内11条道路积水严重,7条道路和4座立交断行,部分路段塌方。经分析造成结构破坏的原因如下:
  (1)本工程土质为粉土,渗水性较好,汽车坡道地表道路未达到施工硬化条件,造成暴雨后大量雨水从土层渗入到汽车坡道底板积聚。
  (2)本工程地下水位较浅,平时地下水位为-1.5m~-2m。设计上没有考虑到罕见的暴雨过后瞬时地下水位超过正常水位,出现了雨水浮力超过坡道底板的抗浮力,造成了底板结构破坏。
  4采取的安全防护措施
  (1)为防止地下水位过高,继续破坏坡道混凝土结构,立即安排施工单位对坡道周围进行管井降水,采用三口管井,井深比坡道底板最低标高低1m,管径200mm,均匀分布,把地下水位降到坡道底板最低标高1m以下,也便于下一步坡道底板施工处理。直到重新施工的坡道底板混凝土强度达到设计要求时,方可停止降水。
  (2)为防止再次降雨造成坡道底板继续破坏,影响坡道的整体结构安全。安排施工单位对坡道内搭设2m高满堂脚手架,立杆间距不大于900mm,水平杆间距不大于1m,钢管下部垫木板,脚手架两端用10号槽钢加钢板垫块(5×100×100)抵紧坡道两侧混凝土墙体,保证坡道两侧墙体稳定。
  (3)每天做好大楼与坡道的沉降观测记录、坡道外墙位移的记录,便于及时发现异常采取安全保护措施。
  5汽车坡道重新设计方案
  (1)原坡道范围内底板钢筋混凝土、防水层、底板垫层全部凿除#p#副标题#e#。
  (2)坡道底板变更为700mm厚底板,浇筑C40微膨胀防水混凝土,抗渗等级S8。底板上部钢筋为Ⅲ级钢25@125,Ⅲ级钢18@150;下部钢筋为Ⅲ级钢20@200,Ⅲ级钢18@150。防水做法同原设计为两层3mm厚SBS防水卷材。底板新增钢筋采用植筋,深度植入两侧墙体250mm,植筋选用的胶粘剂必须为改性环氧类或改性乙烯基指类的胶粘剂。当钢筋直径大于22mm时,应采用A类植筋胶。
  (3)坡道外墙内侧增设一道150mm厚混凝土墙,浇筑C40微膨胀防水混凝土,抗渗等级S8。新增墙板钢筋为双层双向三级钢12@150,竖直钢筋上部植入原坡道顶板200mm,下部插入底板弯锚一个锚固长度。新增混凝土墙体用Ф8钢筋拉钩一头植入原混凝土墙体,间距450×450mm;原混凝土墙体表面凿毛,清洗,充分湿润后浇筑新墙体,保证新老混凝土墙体紧密结合。
  (4)加固施工时对底板应采用跳隔施工,对坡道侧壁采取有效支撑,施工工程中切实做好安全防范和防护。
  6汽车坡道修复施工方案
  (1)施工程序:为防止施工修复过程中造成坡道两侧墙体失稳,原坡道钢筋混凝土底板不应整体凿除,应分段进行。坡道总长度为43.2m,以轴线间距7.2m为一个施工段,共分为6个施工段。为便于凿除后垃圾清运及修复过程中施工材料运输方便,采用倒退法施工,即从地下室二层坡道口为第一施工段(坡道标高最低处)。先凿除第一段原底板结构,再浇筑第一段新坡道底板钢筋混凝土,待第一段坡道底板混凝土强度达到设计强度90%以上,开始凿除第二段原底板结构,同理以此类推。坡道底板施工全部完成后,再施工新增坡道墙板。
  (2)安全措施:在每个施工段凿除混凝土过程中,严禁拆除钢管支撑架,应随时保证钢管支架支点落地有支撑,即每凿除一处,要用钢管将钢管支架立杆与地坪支撑住,防止钢管支架塌陷变形。水平方向顶杆必须保证顺直,顶杆之间接头必须采用对接扣件,顶杆和槽钢之间必须加钢板垫块(5×100×100),确保杆件受力均匀。施工过程中,应有专人负责监测加固设施的稳定及结构变形情况,出现异常情况,立即停止施工,待异常情况排除后才能恢复施工。
  (3)施工段施工工艺流程:先清理基坑→浇筑100mm厚坡道底板混凝土垫层→基层干燥后,铺贴两层3mm厚改性沥青防水卷材→验收合格后,浇筑50mm厚混凝土防水保护层→底板钢筋植筋→植筋拉拔试验→合格后绑扎底板钢筋→新增墙板竖直钢筋插入底板→隐蔽工程验收→浇筑坡道底板混凝土→浇水养护。
  (4)坡道底板混凝土全部浇筑完成后,待混凝土强度达到设计强度100%后,拆除钢管支撑脚手架。
  (5)施工新增墙板前,对原墙板进行测量放线,发现墙板个别处根部位移约6cm,垂直度偏差较大。根据测量数据,标注新增墙板及植筋位置,必须保证新增墙板垂直且最薄处必须满足150mm厚。施工墙板混凝土应注意浇筑到位和浇筑密实。因本工程墙板高度较高,平均约4.5m高,在原有结构上浇筑新增墙板混凝土困难较大,采取在墙板模板中间间距1m左右开设振捣口和墙板模板上部全部留设喇叭口,便于混凝土浇筑和振捣。墙板拆模后,混凝土振捣密实,观感质量良好。
  7造成的经济损失
  (1)C15混凝土垫层及混凝土保护层45m3,13392元。
  (2)两层3mm厚SBS改性沥青防水卷材324m2,22941元。
  (3)C30钢筋混凝土97m3,51163元。
  (4)上述工程量拆除,垃圾外运30000元。
  (5)管井降水60天,68900元。
  (6)搭拆满堂脚手架3000元。
  (7)植筋费用50000元。
  综合费用合计约30万元。
  8结语
  经修复的地下室汽车坡道满足设计使用功能要求,并在2009年经历了几次暴雨的考验,坡道结构未发现异常情况。为防止类似事件再次发生、避免经济损失,应从以下两个方面进行控制:
  (1)设计地下室汽车坡道结构底板,应结合现场地下水位深#p#副标题#e#浅、土质实际情天气对建筑物的不利因素,从而保证设计质量。
  (2)施工现场应做好雨季施工措施,加强气象预报的信息收集工作,掌握天气变化情况,特别是对洪水、暴风雨等恶劣情况的警报,应做好专项准备和应急预案。如:做好现场场地硬化及防汛排水工作,也能减小恶劣天气对建筑物的破坏。
  参考文献:
  [1]混凝土结构设计规范GB50010-2002
  [2]地下工程防水技术规范GB50108-2008
  [3]郑州14小时降下173.5毫米暴雨•河南商报2008.7.15
  
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